今年以來(lái),漢鋼公司軋鋼廠干部職工緊盯生產(chǎn)一線,從過(guò)程管控中發(fā)散思維,匯聚全員力量用實(shí)際行動(dòng)演繹人人是降本主體、處處是增效平臺(tái)的小故事,確保降本增效工作不停擺。
巧制作 節(jié)成本
軋鋼廠高線車間由于軋制生產(chǎn)速度快、連軋節(jié)奏緊的特點(diǎn),生產(chǎn)中如果吐絲機(jī)吐絲管無(wú)法及時(shí)冷卻到位,便會(huì)很容易造成吐絲管的變形與磨損,從而出現(xiàn)吐亂圈、翻圈、上集卷卡鋼的生產(chǎn)事故。通常情況下,車間是利用間歇性停機(jī)時(shí)間來(lái)更換吐絲管以獲取生產(chǎn)順行,但隨之也帶來(lái)生產(chǎn)節(jié)奏、產(chǎn)量受到影響,人員作業(yè)勞動(dòng)強(qiáng)度大等諸多問(wèn)題。
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題就要努力解決問(wèn)題,該車間通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)不斷觀察及測(cè)量,通過(guò)查找資料研究,靈活利用平時(shí)的廢舊角料制作冷卻噴淋裝置。今年9月份,車間維修人員領(lǐng)用停機(jī)檢修時(shí)間在現(xiàn)場(chǎng)確定加裝位置,并建立補(bǔ)水系統(tǒng),幫助吐絲管加速冷卻。目前,自上線運(yùn)行以來(lái),已極大降低了因吐絲管變形造成生產(chǎn)事故,同時(shí)有效減少了生產(chǎn)備件消耗費(fèi)用和人員勞動(dòng)強(qiáng)度,對(duì)延長(zhǎng)吐絲管使用壽命,提升小時(shí)過(guò)鋼量起到積極助推作用。
巧改造 提效率
“太感謝朱班長(zhǎng)了,軋線停軋時(shí),我們?cè)僖膊挥酶嬷姽とガF(xiàn)場(chǎng)關(guān)停油泵,現(xiàn)在只要手指輕輕一點(diǎn)就可以遠(yuǎn)程控制油泵啟停。”軋鋼廠棒線車間1#、2#棒線加熱爐液壓站控制改為遠(yuǎn)程控制后,可樂(lè)壞了該車間加熱爐的主控工。
此前,該車間加熱爐液壓站控制方式為現(xiàn)場(chǎng)本地操作,軋線停軋時(shí)油站3臺(tái)油泵需傳喚電工才能關(guān)停,這樣一來(lái)電機(jī)空轉(zhuǎn)很容易造成電能的浪費(fèi),也降低了工作效率。為徹底根除此設(shè)備詬病,該車間電工班長(zhǎng)提出修改PLC系統(tǒng)程序,通過(guò)在Wincc操作界面建立主控臺(tái)與油站的聯(lián)系通道,確保在軋線停機(jī)時(shí),主控臺(tái)操作工能第一時(shí)間對(duì)油泵進(jìn)行關(guān)停,全面減少電能的損耗。
巧轉(zhuǎn)移 保安全
在該廠高線車間,粗、精軋潤(rùn)滑系統(tǒng)每個(gè)潤(rùn)滑油箱上都裝有十多個(gè)干式加熱器,為油箱的潤(rùn)滑油溫度加熱,其供電方式為串聯(lián)供電。在加熱過(guò)程中,一旦其中某一個(gè)加熱器損壞,總開關(guān)就會(huì)跳閘導(dǎo)致潤(rùn)滑系統(tǒng)整體停止工作,正在生產(chǎn)中的設(shè)備便會(huì)因缺少潤(rùn)滑油發(fā)生故障停車。
該車間維修班組結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,經(jīng)研討研究后,給每一個(gè)加熱器分別安裝了一個(gè)小開關(guān),起到分開控制的作用,及時(shí)避免了停機(jī)造成的堆鋼事故,有效化解了軋線生產(chǎn)安全的風(fēng)險(xiǎn)。
“這下好了,再也不需要擔(dān)心電阻絲燒損,造成壓鋼事故。”完成轉(zhuǎn)移改造后,軋鋼工、電氣維護(hù)人員長(zhǎng)舒了一口氣。
當(dāng)前,類似這樣的小改造,在軋鋼廠比比皆是。如對(duì)HDD300鋼材生產(chǎn)進(jìn)行工藝優(yōu)化,提高了其塑性指標(biāo);現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)元件使用風(fēng)機(jī)代替壓縮空氣進(jìn)行吹掃,促使能源降成本約0.99元/噸……,一線員工用“竅門滿地跑,就看你找不找”的智慧,在崗位不斷自主創(chuàng)新、放光發(fā)熱,為公司高質(zhì)量發(fā)展注入勃勃生機(jī)和活力。(軋鋼廠 王倩)